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【高凝油油塑】牟浅一井高凝析油泡排生产实验_凝析气与凝析油

发布时间:2019-11-14 12:18:47 影响了:

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牟浅一井高凝析油泡排生产实验

牟浅1井含凝析油100wt.%泡沫排液采气

生产实验

12 杨鼎文,曾毅,何章明 1

(1.自贡利达来实用化工有限公司,四川省自贡市,643000;

2.泸州华油浅层油气公司,四川泸州市江阳区)

摘要:2011年8月10日8:18至8月11日7:15牟浅1井(含凝析油100wt.%)

泡沫排液采气生产实验23.5h,使用《油气井排水用起泡剂(GWFA8-3)(含凝析油和原油40-100wt.%)》产气1.2×10m,产液9凝析油)1.5 m以上。起泡液在60℃井温下对牟浅1井泡沫排液采气生产实验无影响。

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众所周知,化学泡沫排液采气在气井中、后期生产中广泛采用的工艺技术。新疆油田、塔里木油田、吐哈油田、长庆油田和四川气田等凝析气田已大规模开采,各气井相继大量产液,产液气井中水矿化度8~30×104mg/L,含凝析油和原油30~100wt.%,现用起泡剂达不到泡排采气工艺要求,需研究开发出新型的高抗油、高抗矿化水的起泡剂。2008年前,国内外有关单位进行了多年的研究开发,相继在各大油气田气井泡排采气生产实验中受挫。国内外学者共识:在含凝析油30~100wt.%,范文写作矿化度>8×104mg/L油气井积液不能采用化学泡排采气工艺。

2006年,自贡利达来实用化工有限公司根据市场需求研究开发成功《油气田用起泡剂(GWFA8-1)、(GWFA8-2)(含凝析油和原油40wt.%)和(GWFA8-3)(含凝析油和原油40-100wt。%)》产品。

泸州华油浅层油气公司的牟浅1井产层中深1640m,生产层位嘉二-2-1.自2006年投产以来,产气量约1500×104m3,产凝析油约54吨,不产水,属于纯产凝析油气井。牟浅1井投产初期套压7.8Mpa,油压7.7Mpa,产气量1.5×104m3/d,产油量0.05 m3/d,不含水。目前,牟浅1井由于气层能量、积液和近气层重油垢堵塞等原因已成间产井,套压2.40Mpa,油压2.00Mpa,每个周期产3-5天,一天只能产气几个小时,产气1000~2000 m3/d,产凝析油约0.01 m3/d或者更少,不产水。开井采气,油压下降很快,最全面的范文参考写作网站套压、油压压差增大,井底凝析油及重质油已将近井气层微孔部分堵塞。为了排除井下积液,提高气量,选取泡沫排液采气工艺。该井含凝析油和重质油不含水,要求起泡剂具有良好的抗油性。因此,选用自贡利达来实用化工有限公司生产的《油气井排水用起泡剂(GWFA8-3)(含凝析油和原油40%~100%)》产品,作为牟浅1井泡沫排液起泡剂。生产实验是为了验证《油气井排水用起泡剂(GWFA8-3)(含凝析油和原油40~100wt.%)》小实验成果,将其在牟浅1井中(含100%凝折油)生产中能否达到泡沫排液采取工艺指标,提高产气量。牟浅1井产层中深1640米,井温65℃,生产实验中

需考查温度对GWFA8-3起泡剂(含凝析油和原油40-100wt。%)的影响。因小实验对起泡剂研究是针对4000-6000米深井,井温100-150℃。而牟浅1井井温65℃下对起泡剂性能的影响尚待考查。

1.生产实验部分

1.1 主要药剂和设备

1.1.1 主要药剂

油气井排水用起泡剂(GWFA8-3)(含凝析油和原油100wt.%),工业产品,自贡利达来实用化工有限公司生产;油气田用排水消泡剂(GWFV8-1),工业产品,自贡利达来实用化工有限公司生产;思想汇报专题起泡剂和消泡剂稀释用水:自来水。

1.1.2 生产实验用设备

LJ3-80/16.0-Ⅳ型,消泡泵,重庆新益泵业公司;3SA-0.6/30型,注入泵,四川新海润泵业公司;GF12S/M稀土永磁发电机,重庆智仁发电设备公司;32MPa高压软管;;2.5mm及φ4.0mm四芯电缆;泡液槽(1.5m3);配泡液槽(0.5m3);消泡液槽(1.5m3);配消泡液槽(0.5m3)。

1.2 生产实验方法

1.2.1 起泡剂的性能

油气井排水用起泡剂(GWFA8-3)(含凝析油和原油100wt.%)产品质量符合企业标准Q/71182467-1.4-2010,由多种表面活性剂、缓蚀剂、增泡剂、凝析油和原油乳化剂、金属离子防沉剂和链引发剂等原料制备。不含有毒物质,不燃烧。

1.2.2 生产实验工艺

牟浅1井(含凝析油100wt。%)泡沫排液采气生产实验工艺示意图(见图1-1)

2.结果和讨论

2.1 泡沫排液采气生产实验

2.1.1 泡沫排液采气用起泡剂量

牟浅1井含凝析油100wt.%,油气井排

水用起泡剂(GWFA8-3)(含凝析油和原油

40-100wt.%甲、乙双组份(甲组分:乙组分

=1:1重量)的用量,以井底积液量的4%计。

由于牟浅1井生产记录不能确定其井底积液

量,只能按历年生产记录中液量平均估算值0.4%

吨计,起泡液配水量:起泡剂(甲组分:乙

组分=1:1重量):水=1:6(重量)配制。8月9日16:40关井,加注起泡液,9日16:40-10日8:18开井,闷井时间约14h。

2.1.2 牟浅1井泡沫排液采气生产实验

2011年8月10日8:18至11日7:15牟浅1井积液泡沫排液采气生产实验气量、油压、套压数据见表2-1,泡沫生产实验现场照片见照片2-1。

表2-1 牟浅1井泡沫排液采气生产实验数据

相片2-1 牟浅1井泡沫排液采气生产实验现场照片

从表2-1中可以看出,2011年8月10日8:18牟浅1井开井生产,开井前套压2.40MPa,油压2.0MPa。开井后,8:30,套压降至2.25MPa,油压升至2.05MPa。9:02时,套压稳定在

2.25MPa,油压开始波动在1.5~2.0MPa,打开气液分离器排液阀,排液0.7m3以上,泡较多。(见生产实验现场图片2-1)。9:29,套压升至2.30MPa,油压升至2.10MPa,打开气液分离器排液阀,气液分离器内第二次有较大的产液声。排液0.5 m3以上,泡沫多,至9:50排液结束。9:50以后,油套压力基本是同比例下降,套、油压差稳定在0.1MPa下,范文TOP100差压格保持在50格左右,瞬时气量0.8-0.9×104m3/d,说明井底无积液,套压2.40MPa,油压2.30MPa。

11:10加入起泡液72kg。13:30开始排液(凝折油)。15:30排液结束,排液(凝析油)0.3 m3以上。18:45,应站场要求增大气量,将针型阀全开,差压格达到97,瞬时气量1.85×104m3/d。套压2.00MPa,油压1.90MPa,输压0.43MPa。8月11日7:15牟浅1井泡沫排液采气生产实验结束。生产实验共计23.5h,产气1.2×104m3,产液(凝析油)1.5 m3以上。套压0.78MPa,油压0.60MPa,输压0.44MPa,其油套压差0.18MPaP,井底由积液,需加注起泡液,于8月11日8:00第三次加注起泡剂12Kg(起泡液72kg),套压0.78MPa,油压0.62MPa。10:00撤离生产现场时,牟浅1井生产正常,油压2.0MPa,套压2.04MPa。牟浅1井与另一口井共用一条管线,于16:30关井。7:18-16:40牟浅1井生产针阀全开,产气量0.5×104m3,产液(凝析油)0.3 m3以上(未计入牟浅1井生产实验产量中)。从表2-1中可以看出,牟浅1井泡沫排液采气生产实验23.5h,第一次加入起泡剂16Kg(起泡液112Kg),第二次加入起泡剂24Kg(起泡液168Kg),加量少,

井底积液约1.5t,第一次应加60Kg起泡剂(起泡液420Kg),加注起泡液后关井时间约14h,关井应≥48h左右,达到起泡液与凝析油和重质油充分接触,泡沫排液效果更佳。生产实验结束后11日8:30第三次加起泡剂12Kg(起泡液72Kg),油套压差0.18MPa,井底积液增加,需加起泡液排液。

3.结论

自贡利达来实用化工有限公司生产的《油气井排水用起泡剂(GWFA8-3)(含凝折油和原油40%~100%)》产品,于2011年8月10日8:18至2011年8月11日7:15在牟浅1井泡沫排液(含凝折油100wt.%,不含水)生产生产实验中使用,小实验结果在牟浅1井生产实验中得到了验证,完全达到含凝析油和原油40-100wt.%气井采用泡沫排液采气工艺各项排液指标,由间产井达到连续生产井,大幅度提高了气井产气量。牟浅1井泡沫排液生产实验23.55h,产气1.2×104m3,增产1.1×104m3;产液1.5 m3以上成功实列。

值得注意的是加注起泡液后,牟浅1井关井时间约14h,未达到关井≥48h要求,减少了气井井底重质油垢接触时间,降低了排液效果。

油气井排水用起泡剂(GWFA8-3)(含凝析油和原油40-100wt.%)在井温60℃下,随气井泡沫排液工艺无影响。

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